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有關汙水處理工藝經典問答你知道多少?

關鍵詞:河南汙水處理設備 來源:www.szhengyong.com 發布時間:2020-01-08 08:16:40

  有關汙水處理工藝經典問答你知道多少:
  
  1.養豬廢水,進水:COD1500,氨氮500,TP60,堿度3000,硝氮與亞硝氮儀器檢不出,肯定值很低。出水:氨氮120,COD700,但是硝氮高達1200,亞硝氮250。SRT:1天。請問這種情況正常嗎?這麽高的硝氮那來的?如何解釋?
  
  回答:如果數據測定正確的話,隻有一個解釋,即總氮大大高於氨氮的情況下,含氮有機物不斷氨化,氨氮不斷硝化,而此時處理係統都處於好氧條件下,硝酸氮不能反硝化而大量積累,此情況下如果處理時間增加,出水氨氮可下降,出水硝氮還會增加。
  
  2.調試一食品廢水,UASB產生顆粒汙泥前,原水COD2000-3000,出水一直750左右。這段時間大約50天,這段時間跑少量絮泥。之後廢水濃度達到4000-5000,減少了處理水量,一直保持出水小於1000。之後開始加大處理量。跑泥更嚴重了,產泥量很大,三相分離器也不好。達到設計處理量一半時,公司要求快速提高水量,因好氧較大。加快水量過程中,產氣量不斷減少,出水1100-1500。於十五天後接近設計流量,但與甲方合作不好,未能取樣驗收。之後甲方產量減少,但水質濃度變化大3000-5500,調小流量後,產氣量開始略增,但顆粒汙泥隨水大量流出,非氣泡帶出為主,即使不進水,也會有較大量汙泥飄起,始終不下沉。這種現象已有十餘天了,請問是怎麽回事?
  
  回答:可能是負荷太大,使酸性發酵過程延長,造成堿性發酵過程不完全。對於進水負荷不穩定的處理裝置,汙水最好預酸化後再進UASB裝置,這樣才能提高pH,更好地保證處理效果。
  
  3.針對溶解性有機物,應采取什麽措施,能有效降低COD?
  
  回答:
  
  工藝上可以可以使用水解酸化、生物膜法等進行前期降解,而後再通過傳統活性汙泥法進行最終處理為好。
  
  4.植物油廠排放的含油廢水,廢水排入到附近水池裏,而且呈白色,估計已經乳化掉了,現在就是要求將這些廢水進行處理,並不一定要求將COD處理達標,隻要能夠稍微降低,並且保證處理後廢水清澈就可以,該如何做? 另外,我想請教破乳的方法?
  
  回答:
  
  可以先破乳,在混凝沉澱。購買氯化鈣進行破乳,具體投加量你通過簡單試驗決定即可。通過混凝沉澱後,出水清澈應該問題不大。
  
  5.厭氧段和缺氧段如何提高處理效果?
  
  回答:
  
  提高厭氧段和缺氧段的處理效果,主要是停留時間、ph值、溫度等方麵的控製得到,保證微生物對有機物的有效處理。比如,進水PH異常的,就要設法調整下,可以酸堿調整、也可以水量調整。
  
  6.調試SBR,處理屠宰場廢水,這幾天沉澱後上清液中總是有細小的泥粒懸浮,不能沉澱,導致出水COD、SS不能達標,水溫在35-37度左右,是不是溫度太高導致的?應該怎麽辦?
  
  回答:汙泥已有老化跡象,這樣的溫度對微生物活動有些影響,但不是主要原因,主要是曝氣時間過長,要減少曝氣時間(如間斷曝氣),還需排泥。減少曝氣時間就是減少反應階段的時間,由於一個運行周期時間是固定的,閑置階段時間可相應增加,進水階段如采用不限止曝氣,則改為限止曝氣。
  
  7.現有高濃度廢水(BOD值約6000),請問:用活性汙泥法處理時(SBR法)為滿足汙泥負荷要求MLSS值取非常大的值(如20000)合不合適?會出現何種問題?又有什麽更好的方式避免出現的問題?
  
  回答:這樣高的濃度不宜直接用好氧法處理,應該在好氧處理前先用厭氧處理。無論SBR法或其它活性汙泥法,MLSS應該根據F/M值來控製,並受限於沉澱時間和供氧能力等因素。
  
  8.養豬廢水,COD:10000,氨氮400,經厭氧+SBR出水COD:150,氨氮150,300方/天,穩定塘15畝,可蓄水1-1.5米深,請問穩定塘如何設計,6月初種何植物,出水能否達一級?
  
  回答:可采用二級穩定塘,第一級曝氣塘,第二級靜止塘。曝氣塘可安裝少量浮動曝氣機(與養魚塘的一樣),一般不常曝氣,靜止塘內可繁殖水葫蘆等水生植物。
  
  9.本廠是大型城市汙水處理廠,日處理規模為30萬噸,采用改良氧化溝工藝,最近二沉池特別容易跑泥,而氧化溝MLSS一直穩定在4000-5000mg/L,為什麽會這樣?
  
  回答:可能是汙泥自身氧化造成部分汙泥解絮造成的,如是這樣,應該增加排泥量,減少曝氣量。
  
  10.有一汙水廠,采用的是普通曝氣池,穿孔管曝氣,汙水量已超過了設計水量,需要提高處理能力。請教在不改變曝氣池容積的前提下,可以采取什麽措施提高曝氣池處理能力?
  
  回答:以下措施供參考:(1)池內設置纖維填料,采用生物接觸氧化法;(2)將穿孔管改用微孔曝氣軟管,氧的利用率可提高數倍。這樣曝氣池容積負荷可提高一倍以上。
  
  11.曝氣池的汙泥越來越少,進水COD約100~200mg/L,汙泥難生長,沒投用的池死泥多,怎麽辦好呢?
  
  回答:可采用間斷曝氣法,適量排一些汙泥,雖然汙泥量很少,如不排泥會更少。
  
  12.有的A/O工藝中,A段為厭氧段,為什麽還要空氣管曝氣呢?
  
  回答:采用空氣管曝氣,既可厭氧運行,也可缺氧或好氧運行,同時可在攪拌效果不好時用曝氣管來輔助攪拌,防止汙泥沉降,雖然A段應該是缺氧的,但適量曝氣(DO<0.5mg/L)沒問題的。
  
  13.問:在厭氧+好氧工藝處理過程中,如厭氧處理後還含有大量的硫,如何才能把它去除掉呢?
  
  回答:如果厭氧後還有大量硫化氫,就說明厭氧反應不完全,要控製好反應條件。
  
  14.我們設計的二沉池是奧貝爾氧化溝後的沉澱池,氧化溝回流汙泥濃度要求8g/L,怕中進周出的回流汙泥濃度達不到,因此專家建議采用周進周出,生產廠介紹此工藝用單管吸泥機,回流汙泥濃度可達到8-12g/L,對嗎?
  
  回答:要慎用,汙泥沉降性能差的裝置更不宜用周進周出沉澱池,單管吸泥機更不適合。
  
  15.我們正在做一個果汁廢水處理,用的是UASB+接觸氧化工藝。COD在8000左右,BOD在4000左右,pH波動很大,在9-13左右,有時會出現5左右的pH,來水量1200,水量不穩定,請問調試要注意那些情況?
  
  回答:這類水的水質水量調節很重要,調節池容量要足夠大,才能使處理裝置穩定運行。
  
  16.煉油廠(液化氣,直餾柴油,催裂化汽油)堿洗廢堿液,水量大概4KL/HR,COD約40000,用什麽方法預處理?
  
  回答:預處理建議:因為堿液中難免含些油,要設一座帶有潷油功能的廢堿液調節儲罐,然後中和廢堿液。一般廢堿液還有含高濃度硫化物,可用空氣或其它氧化法處理(在中和工序前麵)。
  
  17. 公司采用EGSB+CASS工藝處理酒精廢水,EGSB的出水COD:1200mg/L VFA:90mg/L 氨氮:500mg/L PH值7.8 經過吹脫塔降溫後直接進入CASS池,CASS池共有4個池總容積7000M3,每天處理約2000M3(每天排3池水)。CASS出水PH值僅在5.5——6.0之間。偶爾會達到6.3左右,現在每天都投加石灰但是出水仍然沒有多大變化。SV30在40—50%,MLSS在5000——7000mg/L。DO在5—6mg/L。 問題請教: 氨氮波動比較大,在5——85mg/L之間波動,其中3#、4#比較穩定,一般在5—40mg/L,1#/2#波動大這兩天維持在50——80mg/L間。請問如何調整現在的狀態能保持出水氨氮穩定?另外,厭氧出水如此高的氨氮是不是正常?如何才能中進入CASS前去除一部分氨氮呢?我們的廢水是純小麥酒精廢水,SS很難提取,較大部分進入厭氧罐了。 補充說明: COD的去除率在85%左右,出水僅200mg/L左右,氨氮波動小時去除率一般維持95%左右,我們執行的是汙水排入城市下水道水質標準COD:500mg/L 氨氮:35mg/L。
  
  回答:
  
  你所說的EDSB後出水氨氮500,經過吹脫塔後,再進入CASS池前氨氮降到多少呢? 感覺氨氮去除率90%的話也是不低了。 另外,你的PH太低了,所以,如果進一步提升PH值到7以上的話,我想可以進一步提高氨氮去除率的。
  
  18.現在遇到一種含有聚丙烯酰胺的高粘度汙水,準備用生物法處理。用生物法處理汙水要求粘度的上限是多少?如果粘度太高不適合用生物法處理,有沒有什麽方法能降低粘度?
  
  回答:
  
  這個廢水如果你有藥品的話,可以測一下BOD5,看看其可生化性。另外,年度大的話,可以如下對策:
  
  a、引入其他廢水一起處理,進行稀釋。
  
  b、設計時考慮多回流,一樣可以起到稀釋作用的。
  
  c、至於粘度,我想不影響曝氣的話,問題不大,也可以通過不同粘度的廢水進行BOD5檢測,看看那個粘度或濃度時去除率最高。

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